1.改造背景
某水司的柳東、柳南、城中水廠于2006年將取水泵全部更換為KSB的OMEGA型單級(jí)雙吸離心臥式清水泵,共11臺(tái)。該批水泵的軸封形式全部選用填料密封,外接清水用于填料冷卻及潤(rùn)滑(原水濁度高,水泵循環(huán)水不宜用于填料冷卻及潤(rùn)滑)。
經(jīng)過(guò)幾年的使用,我們發(fā)現(xiàn)在使用過(guò)程中存在如下幾個(gè)問(wèn)題:
1.1軸封漏水大,填料壓蓋調(diào)整困難;
1.2更換填料需要拆除泵蓋,增加維修人工及維修強(qiáng)度;
1.3填料切制合適與否受人為因素影響太大,密封質(zhì)量不易控制;
1.4不銹鋼軸套磨損大,更換成本高。
鑒于以上問(wèn)題,某水司認(rèn)為有必要將KSB的OMEGA型取水泵的填料密封更換為機(jī)械密封,可在一定程度上降低水廠值班人員及水維部人員的工作強(qiáng)度及密度,也可在一定程度上達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
2.理論分析
機(jī)械密封與填料密封相比存在以下優(yōu)缺點(diǎn):
2.1優(yōu)點(diǎn):
2.1.1密封可靠,在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)中密封狀態(tài)很穩(wěn)定,泄露量很小,其泄露約為填料密封的1%。
2.1.2使用壽命長(zhǎng),在油,水介質(zhì)中一般可達(dá)1~2年或更長(zhǎng)。
2.1.3摩擦功率消耗小,其摩擦功率僅為填料密封的10%~50%。
2.1.4軸或軸套基本上不摩損。
2.1.5維修周期長(zhǎng),端面磨損后可自動(dòng)補(bǔ)償,一般情況下不需要經(jīng)常性維修。
2.1.6抗震性好,對(duì)旋轉(zhuǎn)軸的振動(dòng)以及軸對(duì)密封腔的偏斜不敏感。
2.1.7適用范圍廣,機(jī)械密封能用于高溫,低溫,高壓,真空,不同旋轉(zhuǎn)頻率,以及各種腐蝕介質(zhì)和含磨粒介質(zhì)的密封。
2.2缺點(diǎn):
2.2.1結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,對(duì)加工要求高,成本較高。
2.2.2安裝與更換比較麻煩,要求工人有一定的技術(shù)水平。
2.2.3發(fā)生偶然性事故時(shí),處理較困難。
3.改造過(guò)程
3.1機(jī)械密封的選型
根據(jù)OMEGA型水泵的結(jié)構(gòu)及KSB廠家推薦,并考慮到我司維護(hù)人員的操作習(xí)慣,我司確定選用博格曼的BGM7型機(jī)械密封,該機(jī)械密封為單端面、非平衡型、任意旋向,密封端面采用碳化硅及石墨,具有應(yīng)用廣泛、互換性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),運(yùn)行參數(shù)均符合我司水泵的運(yùn)行工況。
3.2機(jī)械密封各配套零件的加工
3.2.1軸套加工
因原使用填料的軸套已有較大磨損,已不適用于機(jī)械密封,故需重新加工,材料選用304不銹鋼。
3.2.2擋套加工
擋套用于定位位于軸套上的機(jī)械密封的不銹鋼底座,材料選用304不銹鋼。
3.2.3密封壓蓋加工
密封壓蓋用于放置并定位機(jī)械密封的靜環(huán),材料選用球墨鑄鐵。
3.3機(jī)械密封的安裝
此次改造涉及水泵較多,而我司維護(hù)人員人手有限,故采取逐廠逐臺(tái)的安裝計(jì)劃,整個(gè)改造耗時(shí)較長(zhǎng)。但單臺(tái)泵的改造則相對(duì)簡(jiǎn)單,其簡(jiǎn)略安裝步驟如下:
3.3.1水泵本身結(jié)構(gòu)不變。
3.3.2拆除原水泵填料函內(nèi)的填料、分水環(huán)及填料壓蓋。
3.3.3拆除原水泵已磨損的軸套。
3.3.4依次安裝軸套、擋套、機(jī)械密封及密封壓蓋。
3.3.5堵死原填料密封的冷卻水入水口,機(jī)械密封冷卻水改由密封壓蓋上的進(jìn)水口接入。
從上可知,改造機(jī)械密封步驟簡(jiǎn)單,一臺(tái)水泵的改造需時(shí)約1周(包括水泵解體、安裝及調(diào)試)。其改造難點(diǎn)在于其密封端面安裝時(shí)受力易崩裂,造成密封失效。
4.改造效果分析
4.1機(jī)械密封改造后使用情況
在機(jī)械密封改造完成并經(jīng)歷了約3個(gè)月的原水高濁過(guò)程后,我們發(fā)現(xiàn):
4.1.1機(jī)械密封可靠性高,軸封處無(wú)泄漏,無(wú)需進(jìn)行調(diào)整,降低了員工的工作強(qiáng)度。同時(shí)可靠的密封也有利于提高水泵的水力性能;
4..1.2運(yùn)行平穩(wěn),水泵振動(dòng)與填料密封相比相差不大;
4.1.3軸套無(wú)磨損。使用填料密封軸套易磨損,導(dǎo)致密封質(zhì)量下降;
4.1.4機(jī)械密封在運(yùn)行過(guò)程中要保持有冷卻高壓水,水壓應(yīng)在0.2MPa以上,除起冷卻、潤(rùn)滑作用外,還可有效防止異物進(jìn)入密封端面。
4.2節(jié)能效果分析
更換水泵的軸封形式,從原理上說(shuō)僅避免(減少)了泵殼泄漏以及填料和泵軸套間磨擦所造成的能量損耗,節(jié)能效果并不明顯。從水泵改造前后的取水單耗數(shù)據(jù)來(lái)看,其下降幅度在0.5%左右。
4.3改造的經(jīng)濟(jì)性分析
4.3.1機(jī)械密封改造的費(fèi)用估算:
水泵改造機(jī)械密封需新增機(jī)械密封壓蓋、機(jī)械密封擋套、機(jī)械密封、不銹鋼軸套,每臺(tái)泵費(fèi)用約需1.8萬(wàn)元。因配件為自制,故費(fèi)用較低,如購(gòu)買原廠配件,則費(fèi)用更高。
4.3.2使用填料密封的成本及人工成本估算:
①每臺(tái)水泵年更換外填料4次,材料費(fèi)用約為240元;
②每次每臺(tái)水泵每年更換填料的人工費(fèi)用約為1120元;
③根據(jù)經(jīng)驗(yàn),每臺(tái)水泵年更換軸套費(fèi)用約為2667元;
④估算年費(fèi)用4027元;則11臺(tái)泵總費(fèi)用44297元。
4.3.3使用機(jī)械密封的配件成本及人工成本?算:
根據(jù)機(jī)場(chǎng)加壓站的機(jī)械密封使用經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,其機(jī)械密封更換周期約為3年,以3年為周期計(jì)算,每個(gè)機(jī)械密封的平均價(jià)格約為3000元/個(gè),每次換2個(gè)機(jī)械密封;換算為年費(fèi)用約為2000元;則11臺(tái)取水泵估算年費(fèi)用約為22000元。
4.3.4取水單耗下降0.5%所節(jié)約的電費(fèi)估算:
據(jù)統(tǒng)計(jì),柳東、柳南、城中三水廠的取水量約為6316萬(wàn)m3;
按三水廠年平均取水單耗78KWh/Km3,電費(fèi)0.66元/KWh計(jì)算,得機(jī)械密封改造后的年節(jié)約電費(fèi)16257.38元。計(jì)算可得年節(jié)約費(fèi)用為 38554.38元,改造投資回收期為:19.8萬(wàn)元÷38554.38元/年=5.14年。
5.結(jié)論
此次各水廠取水泵的機(jī)械密封改造的經(jīng)濟(jì)效益從以上的估算來(lái)看并不明顯,但改造的意義甚大,主要表現(xiàn)為:
5.1封的密封可靠性有效提高,有利于水泵水力性能提升;
5.2降低了員工的工作強(qiáng)度。因KSB泵的填料壓蓋呈喇叭型,易與泵殼擠死,造成員工在進(jìn)行拆卸工作時(shí)存在很大困難,且易于形成安全隱患;
5.3大大減少了水泵的停泵檢修次數(shù),有利于保障供水生產(chǎn)。
(來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))