前段時間,爐下鋼車減速機(jī)頻繁打齒,給設(shè)備和生產(chǎn)造成一定損失。鋼廠配備四臺鋼車,其主要集中在一、二、三號鋼車,三臺在線使用,另一臺是備用鋼車,一、二、三號鋼車是ZSY315-100VIII減速機(jī),四號鋼車是500減速機(jī)。一般減速機(jī)齒輪打齒原因有:備件制造質(zhì)量和誤差、維修裝配不良、潤滑維護(hù)不當(dāng)、超載受力過大、操作人責(zé)任心差、操作失誤等。
綜上所述,并結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)行觀察和分析,減速機(jī)打齒以輸出端三軸四齒為主,輸出端轉(zhuǎn)速的扭力大、修復(fù)難度大、費(fèi)用高、用時長,對維修和生產(chǎn)影響大、損失大。通過檢查三軸斷齒口發(fā)現(xiàn)在齒根部位,齒牙磨損小,可以排除疲勞磨損斷裂的原因;檢查橫向間隙合理、轉(zhuǎn)動靈活、軸承和調(diào)整墊完好,可以排除維修裝配的原因;檢查潤滑油,油脂良好、油位正常、無雜質(zhì)和異物、油溫不高,可以排除潤滑保養(yǎng)的原因;檢查地腳螺栓、旁蓋螺栓、聯(lián)軸器連接正常,可以排除巡檢維護(hù)的原因。經(jīng)過觀察,四軸齒斷痕呈不規(guī)則點狀分布,無整體齒牙斷裂,分析為三軸齒裂斷后造成四齒損傷。排除以上原因后得出的結(jié)論:一是備件質(zhì)量材質(zhì)工藝問題,二是操作失誤和超載的問題。
綜合以上問題,煉鋼維修車間和生產(chǎn)車間進(jìn)行以下改進(jìn)和預(yù)防措施:
一、利用備車下線時間,利用原有500減速機(jī)舊備機(jī)備件,對二號、三號鋼車原有ZSY315-100VIII減速機(jī)更換,改善原有配置小,導(dǎo)致小馬拉大車的情況。
二、生產(chǎn)部門嚴(yán)抓爐下作業(yè)環(huán)境,及時清理車輛和道軌,防止超載現(xiàn)象出現(xiàn)。
三、對爐下作業(yè)操作人員進(jìn)行專門操作培訓(xùn)、制定規(guī)章制度,嚴(yán)禁頂車撞車、大量堆渣,嚴(yán)禁頻繁快速打反車行為、規(guī)范操作、杜絕瞬間受力。
四、專人監(jiān)督檢查、定時觀察、專門保養(yǎng)、及時解決隱患,防止事故擴(kuò)大。
五、聯(lián)合供應(yīng)部門和備件廠家,確保備件質(zhì)量、材質(zhì)工藝擇優(yōu)中標(biāo),確保質(zhì)優(yōu)價低,備件保證現(xiàn)場互換。
六、把好維修裝配關(guān),精益求精保證維修質(zhì)量。
通過以上整改措施,爐下鋼車減速機(jī)打齒事故率大幅下降,效果明顯。
(來源:煉鋼技術(shù))