一、出現(xiàn)問題
某電廠自汽輪機(jī)組投產(chǎn)以來,一二號機(jī)的潤滑油均出現(xiàn)過水份超標(biāo)的現(xiàn)象,且有幾次出現(xiàn)潤滑油嚴(yán)重乳化的現(xiàn)象。通過對潤滑油發(fā)生乳化指標(biāo)的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)油中含水量嚴(yán)重超標(biāo)。兩機(jī)潤滑油中水份含量大是較嚴(yán)重的問題。潤滑油中含水將會降低潤滑效果,嚴(yán)重時將破壞油膜的形成,產(chǎn)生較大的振動,并有可能燒壞軸承,帶來設(shè)備的較大程度的損壞。所以對兩機(jī)潤滑油中含水量大的原因分析及解決辦法的研究是很有必要的。
二、分析原因
從準(zhǔn)能發(fā)電廠汽輪機(jī)的啟動、停機(jī)及正常運行的各階段來看,汽輪機(jī)潤滑油中水份的來源主要有以下幾個方面:汽輪機(jī)運行中軸封汽壓偏高,軸封可能出現(xiàn)冒汽現(xiàn)象;軸封回汽不暢,軸加疏水器失靈,導(dǎo)致軸封汽進(jìn)入潤滑油系統(tǒng);汽輪機(jī)軸瓦密封控制不良,密封間隙過大,造成進(jìn)水汽;潤滑油冷油器出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,使冷卻水進(jìn)入潤滑油系統(tǒng);運行中潤滑油系統(tǒng)排煙效果不好,在環(huán)境溫度較低時,部分含水油煙凝結(jié)成水進(jìn)入油系統(tǒng);或補(bǔ)油時將水帶入油系統(tǒng),使?jié)櫥退萜摺?/p>
(一)冷油器方面的影響
冷油器所用的冷卻水為冷卻塔循環(huán)水,正常運行中兩臺機(jī)組循環(huán)水冷水系統(tǒng)運行的母管壓力約在0.12MPa左右,汽輪機(jī)主油泵出口壓力為1.8MPa-2.0MPa,經(jīng)過潤滑油濾網(wǎng)有約30kPa-50kPa的壓損,所以正常運行狀況下,潤滑油壓較冷卻水壓力高很多,但若系統(tǒng)停止運行,有可能水壓高于油壓。另外在汽輪機(jī)停運,潤滑油系統(tǒng)也停運后,因循環(huán)冷卻水并不進(jìn)行隔離,若存在冷卻器泄漏則易造成油中帶水量較大,若冷卻器存在泄漏在正常運行中就能發(fā)現(xiàn)。因此冷卻器的運行狀況對潤滑油中含水有一定影響。
(二)油系統(tǒng)的密封及人為因素的影響
機(jī)組的油系統(tǒng)與外界相通的主要是排煙風(fēng)機(jī)及油箱標(biāo)尺孔處、調(diào)速油泵和潤滑油泵的密封處。正常運行中機(jī)組油箱的排煙風(fēng)機(jī)一直是運行的,以保持油箱處于微負(fù)壓運行,機(jī)組停運且油系統(tǒng)停運后才停運排煙風(fēng)機(jī),所以正常運行中大氣中水份不可能由此進(jìn)入油系統(tǒng)。油箱標(biāo)尺孔是常通大氣的,若大氣中濕度過大,會使油中含水量有所影響,但因標(biāo)尺孔較小,且大氣中濕度也不可能長期很大,吸入的濕氣也會給排煙風(fēng)機(jī)帶走。潤滑油泵的密封是機(jī)械填料固體密封,有時有少量油漏出,水分進(jìn)入油系統(tǒng)的可能性很小;調(diào)速油泵的軸承有水冷卻,但與密封部分不通,所以因系統(tǒng)密封給油中帶來水份的影響可以忽略不計。機(jī)組在正常運行中補(bǔ)油很少,不會帶入水份。在檢修過程中因有放油再加油過程,有可能帶入水份,但一般檢修結(jié)束后均要濾油合格后才交付使用。系統(tǒng)若加新油,新油油質(zhì)均經(jīng)嚴(yán)格檢驗后才補(bǔ)給的,也不會帶入水份。
(三)汽封方面的影響
兩機(jī)的軸封供汽壓力在正常運行時保持在0.02Mpa-0.03Mpa,在機(jī)組啟停時均一起投停,汽輪機(jī)的軸封供汽與回汽手動門在機(jī)組啟停階段要進(jìn)行手動調(diào)整,這時自動調(diào)整門還不能投入運行,易出現(xiàn)短時的軸封供汽壓力偏大或偏小情況。各瓦的排油煙門在機(jī)組沖車后要開啟,排煙風(fēng)機(jī)要及時啟動。汽輪機(jī)的軸封在啟停過程中有時出現(xiàn)冒汽現(xiàn)象。汽輪機(jī)的軸封回汽至軸封加熱器,沖車后4瓦和5瓦處汽封處于負(fù)壓狀態(tài),汽輪機(jī)正常運行時低壓缸一直處于負(fù)壓運行,不致于使軸封汽漏入油系統(tǒng)。另外油系統(tǒng)排油煙風(fēng)機(jī)也出現(xiàn)過故障,使軸瓦回油處于正壓運行的方式,但這些異常時間較短、次數(shù)較少,不致于使?jié)櫥椭虚L期含水較大。在機(jī)組啟停階段,這個階段有時是幾十個小時,因4瓦-5瓦軸封供給在真空建立前,而停供是在真空破壞后,高溫高壓的蒸汽會進(jìn)入軸瓦的密封腔室凝結(jié)成水,使?jié)櫥蛶。在啟停階段汽輪機(jī)內(nèi)部壓力較低,2瓦-3瓦處的軸封汽也易進(jìn)入油系統(tǒng)。在正常運行中也經(jīng)常出現(xiàn)軸封壓力自動投不上現(xiàn)象,手動調(diào)整又跟不上軸封汽壓的變化,經(jīng)常出現(xiàn)汽壓偏高,在壓力作用下,汽水將通過密封件進(jìn)入軸瓦腔室,使?jié)櫥椭袊?yán)重帶水。經(jīng)過多次大修及多年運行腐蝕,汽密封各部分間隙偏大,造成泄露的軸封汽由軸表面通過間隙進(jìn)入軸瓦腔室,使?jié)櫥椭袔。因此,汽輪機(jī)軸封供汽調(diào)整及系統(tǒng)狀態(tài)的影響,是機(jī)組潤滑油中帶水的主要原因。
三、治理方案
,利用大修對機(jī)組汽封系統(tǒng)進(jìn)行檢查調(diào)試,不合格的汽封齒條更換,汽封間隙的調(diào)整要嚴(yán)格符合規(guī)程要求,調(diào)整在規(guī)定的范圍內(nèi),恢復(fù)系統(tǒng)的密封功能。正常運行中要經(jīng)常檢查汽封的漏汽情況,發(fā)現(xiàn)漏汽要及時處理,根據(jù)實際調(diào)整汽壓的大小。
第二,盡量不使用手動調(diào)整軸封汽壓,避免人為調(diào)整誤差給系統(tǒng)帶來的影響。在自動裝置故障時,要組織檢修人員馬上進(jìn)行檢修,盡量縮短手動調(diào)整的時間。運行專工再對其控制部分的參數(shù)跟蹤,包括調(diào)節(jié)儀指示的調(diào)門開度與汽壓及漏汽的關(guān)系進(jìn)行分析,確定Z佳的汽壓定值。
第三,在機(jī)組啟動階段,盡量縮短軸封供汽與真空建立之間的時間,避免真空未建立軸封供汽時間太長;停機(jī)時也應(yīng)在真空破壞后及時停供軸封汽。
第四,加強(qiáng)油質(zhì)監(jiān)督,保證定期進(jìn)行油質(zhì)檢驗。對系統(tǒng)加油、換油時應(yīng)保證油質(zhì)合格,避免人為將水份帶入油系統(tǒng)。
四、結(jié)束語
造成油中含水量較大,甚至使?jié)櫥统霈F(xiàn)嚴(yán)重乳化現(xiàn)象的主要原因是汽輪機(jī)的密封汽的調(diào)整與汽輪機(jī)動靜部分密封間隙的大小,另外在啟動停機(jī)的運行方式調(diào)整上也存在較大的影響。為降低汽輪機(jī)潤滑油中含水量,經(jīng)過以上治理后,一二號機(jī)組的潤滑油中帶水的情況將會得到較大改善,為機(jī)組的安全運行提供有力保證。
(來源:網(wǎng)絡(luò))