劉宇飛 陳友輝
(廣州市湘力工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)
1 故障現(xiàn)象
今年年初,應(yīng)某工程公司要求,我司兩名工程師到某水泥廠對立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行針對性檢測。
循環(huán)風(fēng)機(jī)經(jīng)該工程公司改造,原輪胎聯(lián)軸器被替換為膜片聯(lián)軸器,型號為TDJ8-9011-00T71(Z)。2021年3月改造完畢投入使用至今,期間出現(xiàn)多次聯(lián)軸器破裂現(xiàn)象,Z近一次聯(lián)軸器破裂是在今年春節(jié)假期,用戶不得已換回原輪胎聯(lián)軸器使用。驅(qū)動(dòng)電機(jī)為原產(chǎn)自法國的直流電機(jī),型號為CIR 710S,功率1650KW,電壓750V,電流7310A,轉(zhuǎn)速1000r/min。
據(jù)工程公司提供的數(shù)據(jù),該聯(lián)軸器工作條件是:功率1650kw,轉(zhuǎn)速1000rpm,公稱扭矩100000Nm,峰值扭矩191000Nm,瞬時(shí)扭矩254000Nm,Z大許用轉(zhuǎn)速1200rpm。聯(lián)軸器的補(bǔ)償值:角向0.13°時(shí)為±5.2mm,角向0.5°時(shí)為±2.6mm。
2 分析思路與檢測方法
首先分析該聯(lián)軸器承載能力。對照上述數(shù)據(jù),可知電機(jī)正常輸出扭矩遠(yuǎn)低于聯(lián)軸器公稱扭矩,電機(jī)Z高轉(zhuǎn)速也低于聯(lián)軸器許用轉(zhuǎn)速,因而可推斷理論上聯(lián)軸器承載能力沒有問題。工程公司稱在多處同樣規(guī)格的風(fēng)機(jī)上使用該款聯(lián)軸器,并未收到聯(lián)軸器破裂報(bào)告,這也從側(cè)面佐證了這一推斷。
其次檢測影響聯(lián)軸器實(shí)際應(yīng)用的現(xiàn)場數(shù)據(jù)并排除正常項(xiàng),即可得到導(dǎo)致聯(lián)軸器破裂的具體原因;诙嗄昙夹g(shù)積累,我們應(yīng)用了如下檢測方法:
-外觀檢測。通過目視、耳聽和觸摸來查看設(shè)備基礎(chǔ)是否松動(dòng)、聯(lián)軸器兩側(cè)軸端是否存在滑移等;
-軸對中檢測。使用SKF精密激光對中儀測取風(fēng)機(jī)與電機(jī)的軸對中數(shù)據(jù),并判斷是否滿足要求;
-電機(jī)和風(fēng)機(jī)振動(dòng)分析。使用SKFMicrolog振動(dòng)數(shù)據(jù)采集儀及專業(yè)分析軟件,分析電機(jī)和風(fēng)機(jī)的軸承、轉(zhuǎn)子和葉輪等是否存在異常振動(dòng)。
3 外觀檢測
循環(huán)風(fēng)機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)正常啟動(dòng)后,未發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)松動(dòng),轉(zhuǎn)速變動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)有軸向竄動(dòng)現(xiàn)象,竄動(dòng)距離目測約3-6mm。停機(jī)檢查在用輪胎聯(lián)軸器,聯(lián)軸器兩端溫度正常,輪胎外觀未發(fā)現(xiàn)裂紋或明顯變形,電機(jī)底部四個(gè)螺栓孔與基座固定螺栓之間的徑向單邊間隙,目測不大于1mm。
破裂膜片聯(lián)軸器兩側(cè)內(nèi)孔未發(fā)現(xiàn)明顯的拖動(dòng)摩擦痕跡,中間軸套有一條斜向貫穿裂紋。現(xiàn)場人員反映,膜片聯(lián)軸器投入使用時(shí),外端面已接觸到風(fēng)機(jī)和電機(jī)的軸伸端臺(tái)階。
4 振動(dòng)檢測
4.1 檢測結(jié)果
循環(huán)風(fēng)機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)的兩端振動(dòng)總值和加速度包絡(luò)總值正常,均未在頻譜中發(fā)現(xiàn)明顯的機(jī)械故障頻率特征如動(dòng)不平衡、不對中等,亦未發(fā)現(xiàn)軸承缺陷頻率特征。
4.2 驅(qū)動(dòng)電機(jī)振動(dòng)頻譜圖
速度頻譜圖
加速度包絡(luò)頻譜圖
4.3 循環(huán)風(fēng)機(jī)振動(dòng)頻譜圖
速度頻譜圖
加速度包絡(luò)頻譜圖
5 激光對中檢測
設(shè)容差選擇條件為1000-2000rpm,則此時(shí)平行偏差允許0.1mm,角度偏差允許0.08(毫米/100)。實(shí)測值顯示,電機(jī)與風(fēng)機(jī)軸對中垂直方向的平行偏差已超標(biāo)(實(shí)測值為-0.35mm)。
6 綜合分析
綜合上述檢測結(jié)果,分析如下:
6.1風(fēng)機(jī)和電機(jī)兩者軸承沒有明顯的缺陷頻率特征,故不會(huì)對聯(lián)軸器產(chǎn)生不良的振動(dòng)影響。膜片聯(lián)軸器兩端內(nèi)孔無明顯拖動(dòng)摩擦,可知聯(lián)軸器沒有滑移;
6.2當(dāng)前軸對中垂直方向的平行偏差已經(jīng)超標(biāo),因使用了對軸不對中補(bǔ)償度極高的輪胎聯(lián)軸器,故在風(fēng)機(jī)和電機(jī)的振動(dòng)頻譜中沒有檢測到明顯的軸不對中缺陷頻率特征?紤]到風(fēng)機(jī)的位置是固定不變的,而電機(jī)底部螺孔與基座固定螺栓的調(diào)整間隙極。▎芜1mm),可推測以前安裝膜片聯(lián)軸器時(shí)軸對中精度未必會(huì)優(yōu)于當(dāng)前水平,即有可能存在軸對中精度超標(biāo)的現(xiàn)象。雖然膜片聯(lián)軸器亦有較好的撓度補(bǔ)償功能,但顯然不如輪胎聯(lián)軸器,軸不對中超標(biāo)必然會(huì)影響前者使用壽命;
6.3速度變化時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)子有竄動(dòng)現(xiàn)象,這是典型的因電機(jī)轉(zhuǎn)子偏離磁力中心線而產(chǎn)生的竄動(dòng)現(xiàn)象。因電機(jī)底部螺孔與基座固定螺栓的調(diào)整間隙極。▎芜1mm),而膜片聯(lián)軸器兩側(cè)外端面已經(jīng)分別頂?shù)斤L(fēng)機(jī)和電機(jī)的軸伸端臺(tái)階,即電機(jī)與風(fēng)機(jī)可調(diào)整的相對位置不大,可推定使用膜片聯(lián)軸器時(shí)也存在竄動(dòng)問題;
6.4使用膜片聯(lián)軸器時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)子受電磁力影響沿軸向一側(cè)竄動(dòng),同時(shí)又受到聯(lián)軸器膜片推力或拉力作用而返回,從而形成軸向的往復(fù)運(yùn)動(dòng);
6.5 這款膜片聯(lián)軸器的補(bǔ)償值在理想狀況下為±5.2mm,對中不良時(shí)為±2.6mm。當(dāng)前目測電機(jī)轉(zhuǎn)子竄動(dòng)為3-6mm,如存在對中不良則竄動(dòng)值明顯會(huì)超過補(bǔ)償值。在巨大的往復(fù)軸向力作用下,膜片聯(lián)軸器不斷地被反復(fù)擠壓和拉伸,Z終因超過疲勞強(qiáng)度而開裂;
6.6軸向竄動(dòng)同時(shí)會(huì)對軸承、軸承室和油蓋造成很大的損害,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成電機(jī)和風(fēng)機(jī)整體失效,必須予以重視。
7 建議:
-停機(jī)檢查電機(jī)安裝位置并做必要調(diào)整,以確保電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)子不偏離磁力中心線;
-對風(fēng)機(jī)和電機(jī)實(shí)施精密軸對中處理;
-檢測電機(jī)前后軸承室和電機(jī)軸承油蓋凸起面有無磨損,如有磨損,則安排修復(fù);
-請工程公司校核當(dāng)前工況條件是否滿足膜片聯(lián)軸器的使用要求。
(來源:廣東水泥與混凝土)