李長國
(主要從事造紙裝備的設計和改造工作)
江河紙業(yè)PM2紙機是上世紀五六十年代原產(chǎn)于歐洲的一臺紙機生產(chǎn)線,上世紀九十年代由天津某造紙廠從國外引進。該紙機幅寬3270mm,原設計車速300-350m/min,2006年,這臺舊生產(chǎn)線被拆除運到江河紙業(yè)后,經(jīng)過江河人的檢修和改進又重新煥發(fā)了青春。該紙機在生產(chǎn)38-80g/㎡無碳復寫紙原紙,運行車速達到800m/min,各項性能指標和原紙機相比都上升了一個新的臺階。當年這臺舊紙機升級改造成功的案例曾引起了業(yè)內(nèi)同行的廣泛關注。
1、改造原因
經(jīng)過十多年的運行,這臺紙機的部分零部件出現(xiàn)老化。另外,隨著時代的變遷,設計理念也在不斷地進步,雖然車速和成紙質(zhì)量仍然非常穩(wěn)定,但能耗和經(jīng)濟指標越來越受到關注。2017年底,江河紙業(yè)委托其全資子公司河南大指造紙裝備集成工程有限公司(以下簡稱“大指公司”)對這臺紙機進行全面升級,升級的核心是:節(jié)能改造。升級改造主要包含以下內(nèi)容。
2、升級改造內(nèi)容
圖1 改造示意圖
2.1、網(wǎng)部改造
網(wǎng)部改造主要內(nèi)容有兩方面,一是流漿箱升級改造。將舊的流漿箱更換為大指公司全新理念設計制造的Integra-Jet系列的稀釋水流漿箱。二是頂網(wǎng)升級改造,將原來帶倒掛箱的Bel Bond頂網(wǎng)成形器改進為大指Integra-Form型頂網(wǎng)成形器,這兩項改造在先前已經(jīng)完成。經(jīng)過改造,紙的勻度得到了進一步提高,能耗也有了大幅度降低。
2.2、Integra-Mini Shoe應用于壓榨改造
壓榨部原設計的結構是真空吸移,三輥兩壓加正壓,壓榨輥傳動總裝機功率790kW,紙頁出壓榨干度一般是43-46%。此次升級改造壓榨部的重點項目是采用靴式壓榨。
靴式壓榨由于線壓高,壓區(qū)寬,紙頁干度高,是當今世界上公認的效率Z高、Z先進的壓榨方式,且比壓小,因此使?jié)窦堩摮鰤赫ジ啥雀叩耐瑫r,可以有較好的松厚度指標。通常靴壓設計線壓力為800-1300KN/M,而靴板寬度為200-280mm,我們稱這樣的靴壓為“標準靴壓”。但標準靴壓多數(shù)隨成套紙機配置,又由于受輥重量、壓榨空間、設備成本等因素的限制,標準靴壓并不適用于本次壓榨部改造。
為克服上述受限因素,在標準靴壓研發(fā)及使用經(jīng)驗基礎上(大指公司自2012年為江河紙業(yè)PM6機提供了國內(nèi)首臺幅寬5600mm,設計車速1400m/min靴式壓榨成功運行后,一直致力于靴式壓榨的研究和推廣工作),推出Integra-Mini Shoe系列,即“迷你靴壓”。迷你靴壓設計線壓力為300-700KN/M,而靴板寬度為80-180mm,靴輥直徑1250mm、1100mm、750mm 。
圖2 迷你靴壓與其他形式壓榨比壓對比圖
圖3 壓榨改造前后對比示意圖
基于PM2紙機實際情況,降低改造成本和運行費用,大指公司此次為PM2紙機設計的靴壓結構參數(shù)為:設計線壓650kN/m,壓寬150mm,Z大設計比壓比壓4.3MPa,改造后設計車速為900m/min。靴輥直徑為1250mm,配對背輥為直徑1500mm的普通壓榨輥。用這種普通結構的壓榨輥作配對背輥,與輥筒內(nèi)帶液壓加載單元的配對背輥相比,在保證使用性能的前提下成本能降低80%以上。由于迷你靴壓設計線壓低于標準靴壓,所以,與常規(guī)靴式壓榨相比,靴套、毛布、密封等易損件的使用壽命大幅度延長,使得運行成本大大降低。改造后壓榨部的結構為真空吸移,三輥兩壓區(qū),即真空預壓加靴式壓榨的方式,壓榨輥傳動總裝機功率為650kW,比改造前降低18%。
圖4 DCS靴壓控制畫面
圖5 改造后的壓榨部
2.3、干燥部改造
干燥部原來采用的是鑄鐵機架,傳動側機架為齒箱結構,里面裝有齒輪,用于烘缸的傳動。改造時更換?所有的機架,傳動改進為大指Z新設計理念的導輥傳動。傳統(tǒng)的齒箱傳動每組烘缸有一個動力輸入點,電機通過減速機、傳動軸將動力輸送給齒箱傳動的主動軸,主動軸通過齒箱中的齒輪帶動四個烘缸轉動,這四個烘缸被稱為主動烘缸,四個主動烘缸通過干網(wǎng)再帶動整個烘缸組的所有烘缸和導輥轉動。由于四個主動烘缸由一組齒數(shù)相同的齒輪傳動,所以轉速相同。而四個烘缸由于加工誤差,直徑不完全相同,會存在一定的誤差。轉速相同,直徑不同使得四個主動烘缸的表面線速度會有一定的差別。這樣干網(wǎng)在四個表面線速度不同的主動烘缸牽引下就會產(chǎn)生內(nèi)耗,使傳動輸入功率增高,能耗增加。另外,由于齒輪之間存在有間隙,紙機在高速運轉時會產(chǎn)生較高的噪音。并且由于傳動裝置零部件太多,結構緊湊,造成維修的難度增加,檢測維護的工作量非常大。
大指公司之前在其它低速紙機項目上,在干燥部采用導輥傳動的方法,解決上述傳統(tǒng)傳動的缺陷取得了一定的經(jīng)驗。為了降低能耗,經(jīng)研究決定在本次改造項目上,繼續(xù)采用導輥傳動,嘗試導輥傳動在高速紙機上的應用,以便于積累更多的數(shù)據(jù),總結經(jīng)驗教訓,為導輥傳動這種創(chuàng)新結構的推廣奠定基礎。
導輥傳動一般是在一條干網(wǎng)設置兩到三個傳動點,也就是有兩三根干網(wǎng)導輥作為傳動導輥。一般一個雙排烘缸組如果有8-10個烘缸,上下排各有4-5個烘缸,一般每排有兩根傳動導輥就可以了。傳動導輥使用交流變頻電機驅(qū)動。車速較低時電機通過減速機和傳動軸驅(qū)動導輥傳動,車速較高時可以不使用減速機,電機通過傳動軸直接驅(qū)動導輥轉動。當一組干網(wǎng)中有多根傳動導輥時,其中一根導輥的電機采用速度控制,其它電機按照負荷分配進行控制,這樣就解決了各傳動導輥之間的內(nèi)耗問題,使傳動更加穩(wěn)定,有效地提高了傳動效率,并且減少了振動和噪音。另外,由于取消了傳動齒箱,簡化了傳動配置,傳動部件的故障明顯減少,維修維護費用和工時大幅度降低。
江河PM2紙機改造后,前干燥烘缸共分為四組,其中組為單掛布置,共有三個傳動點,分別設置在Z后一根導網(wǎng)輥和第三第五個下排溝紋缸位置,三個傳動點均為單點傳動。第二、三、四組烘缸為雙排布置,共有六組干網(wǎng),每組干網(wǎng)各有兩個傳動點,均采用交流變頻電機通過萬向傳動軸直接驅(qū)動干網(wǎng)導輥轉動,即所述的導輥傳動方式?傃b機容量與改造前相比降低了40%。
2.4、其他部分改造
對膜轉移施膠機、氣浮干燥箱、可控中高軟壓光機等單體設備,按照Z新的設計理念進行了相應的優(yōu)化改進。
3、改造結果
本次是江河二號機自2006年安裝運行以來規(guī)模Z大的一次改造,本次改造的主要目的是節(jié)能降耗,同時更新年久失修,老化變形的舊的部件。
本次紙機升級改造自2017年3月份停機開始,歷時五個月,于2017年8月20號開始聯(lián)機調(diào)試,到8月28號車速穩(wěn)定達到800m/min。靴壓線壓在600kN/m時紙頁出壓榨部干度達到49%;與改造前相比,綜合蒸汽消耗降低20%,相同車速下,紙機噪音與改造前相比,降低了20-30%,紙頁的松厚度也有了明顯的提高。
至2018年8月份,通過對江河PM2改造后投入運行10個月來的能耗監(jiān)測進行計算顯示,將消耗的電力、蒸汽、清水等按照當量值折標準煤,生產(chǎn)無碳復寫紙的噸紙綜合能耗為254.3kgce/t。而同等幅寬、車速的其它紙機,生產(chǎn)相同紙種時噸紙綜合能耗一般為300-330kgce/t。所以,改造后的江河PM2紙機,與常規(guī)配置的紙機相比綜合能耗降低約20%。
經(jīng)過一年的實際運行證明,升級改造后的紙機運行穩(wěn)定,節(jié)能效果明顯,達到了改造的預期目標。同時大指公司在靴式壓榨、干燥部導輥傳動等方面也積累了更多的經(jīng)驗,為將這兩項技術推向市場奠定了更加堅實的基礎。
(來源:大指裝備)