來源:中天鋼鐵集團(tuán)有限公司
01 研究的背景與問題
國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略促進(jìn)清潔能源、高端裝備等領(lǐng)域快速發(fā)展,例如風(fēng)光發(fā)電量將從當(dāng)前的不足10%提升至2060年的50%以上。大載荷軸承鋼球是風(fēng)力發(fā)電等重大工程與裝備的關(guān)鍵核心部件,是實(shí)現(xiàn)中國制造、能源安全等國家戰(zhàn)略的重要保障。眾所周知,軸承材料中滾動(dòng)體的技術(shù)難度大于套圈,鋼球的難度又大于滾子和滾針,而大載荷軸承鋼球與其它用途軸承鋼球相比具有以下技術(shù)難點(diǎn):
①更大載荷:壓碎負(fù)荷2500kN以上,工作應(yīng)力1250kN以上,因此對于疲勞失效更加敏感;
②更大規(guī)格:大載荷鋼球規(guī)格高達(dá)Φ89mm(對應(yīng)棒材規(guī)格為Φ60mm),鋼材組織均勻性控制難度大;
③更惡劣服役環(huán)境:風(fēng)電軸承全壽命周期免維護(hù),服役于低溫、腐蝕等惡劣環(huán)境,要求鋼材P含量≤0.010%。
基于以上特點(diǎn),大載荷軸承鋼球要求鋼中夾雜物數(shù)量少且尺寸小、碳化物細(xì)小均勻、P等有害元含量低,目前國內(nèi)外只能采用模鑄工藝生產(chǎn),但這一工藝存在能耗排放高、生產(chǎn)效率低、制造成本高等問題。因此,開發(fā)綠色高效化煉鋼-連鑄工藝生產(chǎn)大載荷軸承鋼球用鋼成為行業(yè)的追求目標(biāo),如能成功攻克可填補(bǔ)國內(nèi)空白,僅金屬收得率從模鑄的約83%提升至連鑄的96%以上。
盡管隨著冶金行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步,軸承鋼的磷含量、鋼水純凈度已不再成為軸承鋼質(zhì)量提升的限制性環(huán)節(jié),部分特鋼企業(yè)也能夠采用連鑄工藝生產(chǎn)小規(guī)格(Φ30mm以下)軸承鋼球用鋼,但是,如何在高效化轉(zhuǎn)爐(供氧強(qiáng)度達(dá)到5.0Nm³/min/t)、快節(jié)奏精煉模式下快速將鋼水P含量控制到0.010%以內(nèi)、鋼材總氧控制到5ppm以內(nèi),同時(shí)采用連鑄工藝即可穩(wěn)定生產(chǎn)出大規(guī)格長壽命軸承鋼球用鋼,目前很少有這方面的研究報(bào)道。因此,江蘇中天鋼鐵集團(tuán)特鋼公司針對綠色高效化煉鋼—連鑄工藝生產(chǎn)大載荷軸承鋼球用鋼,本項(xiàng)目需要解決轉(zhuǎn)爐高效率低磷含量控制、快節(jié)奏精煉鋼水純凈度控制以及低中心偏析和高組織均勻性控制等科學(xué)技術(shù)問題及行業(yè)共性難題。
02 解決問題的思路與技術(shù)方案
大載荷軸承鋼球長期在承受沖擊、壓縮、剪切等高交變應(yīng)力下服役工作,同時(shí),部分服役于寒冷地區(qū),如風(fēng)電機(jī)組軸承鋼球,具有“大載荷、大規(guī)格、長壽命”的特點(diǎn),為了滿足大載荷軸承鋼球嚴(yán)苛的質(zhì)量性能,要求鋼材的質(zhì)量指標(biāo)為:
①高潔凈度,夾雜物細(xì)小Ds≤0.5級、數(shù)量少、低氧T.O≤5ppm、低鈣【Ca】≤2ppm、水浸高頻超聲探傷合格(10MHz+21dB增益);
②組織性能均勻,軋坯碳偏析指數(shù)≤1.05,網(wǎng)狀≤2.5級、帶狀≤2.0級等;
③P≤0.010%。
因此,本項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞“綠色高效化、超潔凈度、高組織均勻性”三個(gè)核心開展關(guān)鍵技術(shù)研究,主要研究思路及內(nèi)容如下:
1、高效率轉(zhuǎn)爐的低磷控制技術(shù)研究
傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冶煉低磷軸承鋼(磷含量≤0.01%)普遍采用雙渣法或雙聯(lián)法,同時(shí)供氧強(qiáng)度≤3.5Nm³/(min·t)。此種冶煉模式生產(chǎn)效率低,冶煉周期將延長5min以上。采用單渣法并提高轉(zhuǎn)爐供氧強(qiáng)度是縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期Z有效的方法,但會(huì)導(dǎo)致一系列問題,如脫碳速率加快、爐內(nèi)容易返干,惡化脫磷效果并增加噴濺發(fā)生幾率;谵D(zhuǎn)爐高強(qiáng)度冶煉所存在的問題,通過對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的脫磷規(guī)律進(jìn)行研究,并結(jié)合多相渣脫磷技術(shù),開發(fā)了轉(zhuǎn)爐高效率超低磷冶煉工藝。
針對轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理,研究了磷在轉(zhuǎn)爐渣中分布規(guī)律,圖1給出了轉(zhuǎn)爐渣礦相組成,可以看出,P主要存在于C2S-C3P相中,因此,提高C2S-C3P相比例,可以提高爐渣脫磷效果。
圖1 轉(zhuǎn)爐渣礦相組成
借助熱力學(xué)軟件FactSage,并結(jié)合工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù),得出降低渣中FeO含量,可以提高渣中C2S-C3P相比例,例如以50%CaO+20%SiO2+10%MgO+XFeO+5%P2O5為例,發(fā)現(xiàn)隨著渣中FeO含量的降低,C2S-C3P相比例逐漸升高,如圖2。
圖2 FeO對C2S-C3P相比例影響
圖3為轉(zhuǎn)爐渣C2S-C3P相控制結(jié)果,可以看出,通過在吹煉結(jié)束前壓槍1~2min來降低爐渣FeO含量,將渣中FeO含量由優(yōu)化前16~20%降低至10~12%,在適當(dāng)降低轉(zhuǎn)爐渣堿度條件下,仍然可以獲得更高比例的C2S-C3P相。
圖3 優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐渣中C2S-C3P相比例
圖4為供氧強(qiáng)度對供氧時(shí)間的影響,可以看出,當(dāng)供氧強(qiáng)度由3.5Nm³/min/t提高至5.0Nm³/t/min,平均供氧時(shí)間可以縮短3.1min。
圖4 供氧強(qiáng)度對供氧時(shí)間的影響
圖5 供氧強(qiáng)度對脫磷影響
圖5為供氧強(qiáng)度對脫磷的影響,可以看出,通過提高轉(zhuǎn)爐渣中C2S-C3相比例,即便供氧強(qiáng)度由3.5Nm³/min/t提高至5.0Nm³/t/min,轉(zhuǎn)爐渣脫磷能力相比原工藝得到進(jìn)一步提升,Z終實(shí)現(xiàn)了低磷鋼種轉(zhuǎn)爐高效低成本冶煉。
2、快節(jié)奏超潔凈爐外精煉技術(shù)研究
傳統(tǒng)認(rèn)為長時(shí)間精煉更容易提高鋼水純凈度,因此軸承鋼精煉時(shí)間通?刂茷80~120min。研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)精煉時(shí)間超過30min,隨精煉時(shí)間延長,夾雜物去除效果并不顯著,同時(shí),長時(shí)間渣鋼反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致夾雜物由初始固態(tài)氧化鋁或鎂鋁尖晶石夾雜物向低熔點(diǎn)鈣鋁酸鹽轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致后續(xù)RH工序不能高效化去除夾雜物,Z終影響鋼水純凈度。
本研究打破傳統(tǒng)思維,一方面開發(fā)了快節(jié)奏高效化精煉工藝,通過將精煉時(shí)間控制在40min以內(nèi)來抑制精煉過程渣鋼反應(yīng),同時(shí)研究了合金對夾雜物成分的影響,并找到消除合金對夾雜物影響的方法,Z終實(shí)現(xiàn)固態(tài)氧化鋁和鎂鋁尖晶石夾雜物的控制,并借助RH強(qiáng)有力的真空處理,實(shí)現(xiàn)固態(tài)氧化鋁和鎂鋁尖晶石夾雜物高效化去除,由于固態(tài)氧化鋁和鎂鋁尖晶石夾雜物在RH過程去除效率極高,即便RH高真空(<67Pa)處理時(shí)間由Z初的25~30min縮短至15min,鋼材平均總氧可由Z初的6ppm降至5ppm。
圖6為優(yōu)化后工藝實(shí)施效果,可以看出,通過優(yōu)化,精煉時(shí)間由原工藝80~120min縮短至30~40min,并且精煉過程控制鋼水?dāng)嚢鑿?qiáng)度,精煉結(jié)束實(shí)現(xiàn)固態(tài)鎂鋁尖晶石夾雜物控制。
圖6 工藝優(yōu)化后控制結(jié)果
3、新型中間包冶金技術(shù)研究
通過將軸承鋼夾雜物控制為固態(tài)氧化鋁和鎂鋁尖晶石,在連鑄過程將發(fā)生結(jié)瘤,影響生產(chǎn)順行(連續(xù)穩(wěn)定澆注爐數(shù)普遍≤6爐),同時(shí),部分結(jié)瘤物會(huì)隨機(jī)性的剝落到鋼中,形成宏觀大尺寸夾雜物,嚴(yán)重惡化鋼的潔凈度。針對這一問題,開發(fā)了新型中間包冶金技術(shù),即在中包安裝一個(gè)水平電磁攪拌(名稱:中間包均質(zhì)器),其目的驅(qū)動(dòng)中間包內(nèi)鋼水的高效流動(dòng),促進(jìn)夾雜物上浮,進(jìn)一步改善鋼水純凈度,達(dá)到減少水口結(jié)瘤的目的,解決軸承鋼可澆性差及宏觀夾雜物合格率低的技術(shù)難題。同時(shí),在電磁力作用下,實(shí)現(xiàn)各流間溫度均勻,中包兩側(cè)溫差可由原工藝的3~5℃降至1~2℃。
圖7為鑄坯夾雜物數(shù)量檢測結(jié)果,可以看出,當(dāng)中包施加電磁攪拌后,鑄坯夾雜物數(shù)量得到進(jìn)一步降低,這說明中包施加電磁攪拌,鋼水純凈度可以得到進(jìn)一步提高。圖8為中包施加電磁攪拌對塞棒上漲速度的影響,由于中包內(nèi)鋼液純凈度得到進(jìn)一步提高,施加電磁攪拌后,塞棒上漲速度得到顯著降低,當(dāng)中包施加電磁攪拌后,鋼水連澆爐數(shù)可由6爐提高至8爐。圖9給出了中包兩側(cè)鋼水溫差,可以看出,當(dāng)中包施加電磁攪拌后,中包兩端鋼液溫差可由原工藝3~5℃降至1~2℃。
圖7 中包電磁攪拌對鑄坯夾雜物數(shù)量影響
圖8 中包電磁攪拌對塞棒上漲速度影響
圖9 中包電磁攪拌對鋼水溫度均勻性影響
4、精準(zhǔn)動(dòng)態(tài)大壓下連鑄工藝及高溫?cái)U(kuò)散技術(shù)研究
傳統(tǒng)大載荷軸承鋼球用鋼采用模鑄工藝生產(chǎn),主要原因在于連鑄工藝生產(chǎn)的軸承鋼球用鋼碳化物不均勻性控制無法滿足要求。隨著輕壓下技術(shù)的普及,碳偏析控制能力有所增強(qiáng),但仍面臨無法準(zhǔn)確找到凝固終點(diǎn),并施加合理壓下的問題。本項(xiàng)目通過建立大方坯動(dòng)態(tài)凝固仿真模型,結(jié)合灌鉛試驗(yàn)及壓下裂紋分析,掌握凝固末端位置及固相率變化規(guī)律,解決了“在哪壓、如何壓”的關(guān)鍵工藝?yán)碚搯栴},研發(fā)出“過熱度、二冷強(qiáng)度、拉速、動(dòng)態(tài)大壓下”多因子相耦合的工藝技術(shù),攻克連鑄工藝中心偏析的控制難題,總壓下量達(dá)到20~25mm時(shí)鑄坯碳偏析指數(shù)控制在1.06~1.10。通過研究保溫溫度與時(shí)間對高溫?cái)U(kuò)散效果的影響,開發(fā)出高效節(jié)能與高溫?cái)U(kuò)散兼顧的柔性化工藝,大壓下的連鑄坯均熱溫度1240℃+均熱保溫時(shí)間8h時(shí),中心碳偏析指數(shù)達(dá)到1.05,帶狀≤2.0級。
圖10為施加大壓后的鑄坯碳偏析控制結(jié)果,可以看出,鑄坯碳偏析指數(shù)平均值可以達(dá)到1.06~1.10。
圖10 軸承鋼鑄坯碳偏析控制結(jié)果
圖11給出了大載荷軸承鋼球用鋼應(yīng)用連鑄大壓下+高溫?cái)U(kuò)散工藝(1240℃保溫8h)優(yōu)化前后的碳化物帶狀組織形貌,其中,通過高溫?cái)U(kuò)散退火工藝,鑄坯碳偏析由1.06~1.10進(jìn)一步降至1.05,軋材碳化物帶狀組織由改善前的3.0級下降至≤2.0級。
圖11 Φ60mm改進(jìn)前后碳化物帶狀形貌:
5、大規(guī)格軸承鋼棒材在線組織調(diào)控技術(shù)研究
大規(guī)格連鑄軸承鋼棒材網(wǎng)碳控制是行業(yè)共性的技術(shù)難題,針對芯部溫度“黑箱”、芯表溫差大、控軋能力和控冷能力不足等因素造成組織不均勻的關(guān)鍵工藝?yán)碚搯栴},通過GLEEBLE熱力模擬試驗(yàn)研究動(dòng)態(tài)CCT、動(dòng)態(tài)相變及采用MARC、DEFORM仿真模擬控軋控冷過程的溫度場,開發(fā)了大規(guī)格軸承鋼棒材以芯部溫度控制的γ+Fe3C兩相區(qū)、高溫再結(jié)晶區(qū)控軋及軋后分段超快控冷的在線組織調(diào)控技術(shù),網(wǎng)狀碳化物穩(wěn)定控制≤2.5級。
圖12 100CrMnSi6-4兩道次熱壓縮顯微組織
03 主要?jiǎng)?chuàng)新性成果
本項(xiàng)目首創(chuàng)連鑄工藝替代模鑄和進(jìn)口,重點(diǎn)開展綠色減排,高質(zhì)高效,節(jié)能降耗的工藝研究與創(chuàng)新,成功攻克大載荷軸承鋼球用鋼的關(guān)鍵控制技術(shù),并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。本項(xiàng)目的主要技術(shù)創(chuàng)新:
1、首創(chuàng)連鑄替代模鑄工藝制造大載荷軸承鋼球用棒材的成套關(guān)鍵技術(shù)。成材率提升約13%,產(chǎn)品生命周期碳排放量降低105.3kg/t,降幅4.3%(數(shù)據(jù)來自于中國冶金規(guī)劃研究院),并實(shí)現(xiàn)大批量產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;
2、開發(fā)了“轉(zhuǎn)爐高效率化脫磷+LF夾雜物大潤濕角控制+RH強(qiáng)循環(huán)”相結(jié)合的快節(jié)奏高潔凈冶煉工藝技術(shù),效率提升了約30%,實(shí)現(xiàn)了軸承鋼Ds≤0.5級、低氧T.O≤5ppm、低鈣【Ca】≤2ppm、高頻水浸探傷合格率≥99%(10MHz+21dB增益);
3、開發(fā)了“中間包均質(zhì)化技術(shù)+連鑄坯精準(zhǔn)動(dòng)態(tài)大壓下+高溫?cái)U(kuò)散工藝”多因子耦合的工藝技術(shù),攻克了連鑄工藝中心偏析的技術(shù)難題,軋坯碳偏析指數(shù)≤1.05,帶狀碳化物≤2.0級;
4、開發(fā)了大規(guī)格軸承鋼棒材以芯部溫度控制的γ+Fe3C兩相區(qū)、再結(jié)晶區(qū)控軋及軋后分段超快控冷的在線組織調(diào)控技術(shù),網(wǎng)狀碳化物穩(wěn)定控制≤2.5級。
04 應(yīng)用情況與效果
本項(xiàng)目集成多種創(chuàng)新技術(shù),首創(chuàng)采用“高爐鐵水→轉(zhuǎn)爐→精煉→真空脫氣→大方坯連鑄→加熱開坯→控軋控冷”的連鑄軋制工藝流程,成功攻克大載荷軸承鋼球用鋼的關(guān)鍵控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)替代模鑄、替代進(jìn)口。
項(xiàng)目成果評價(jià)委員會(huì)認(rèn)為,該成果總體上達(dá)到了領(lǐng)先水平,本項(xiàng)目產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、盾構(gòu)機(jī)、大型挖掘機(jī)等重大工程裝備的大載荷軸承鋼球,為國內(nèi)知名軸承鋼球客戶提供了優(yōu)質(zhì)原材料,近3年,共計(jì)銷售10.2萬噸,累計(jì)凈利潤達(dá)1.53億元,為我國高端軸承制造產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步作出積極貢獻(xiàn)。